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新型干法水泥熟料生产线中控操作的实践

添加时间:2016/11/11 页面更新:2024/04/18 关键词:水泥生产线, 水泥熟料

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关键词生料立磨煤磨球磨预分解窑控制操作引言新型干法水泥生产技术已经成为水泥生产的主导工艺,近几年的规模发展迅速,技术与装备水平也飞快进步。对每—个新型干法水泥(或水泥熟料)企业来说,这种先进技术要充分发挥更高效益空间,离不开中控操作员等员工的高素质及操作水平。作为中控操作员必须熟练掌握生产线的工艺流程,如:原料预均化生料制备生料均化人窑喂料系统,烧成窑尾中头及熟料输送,废气处理和煤粉制备等系统的气,料所走途径以及影响因素;设备的转向转速功率等性能,设备轴承温这个参数变化会引起什么样的连锁反应。比如分解炉温度如果长期偏低得不到纠正,C,预热器出口温度会降低,增湿塔出口和入生料磨温度都会降低,窑头可能会窜料篦冷机料层将会加厚,窑头收尘器人口温度会增加等等。

我公司ffd水泥熟料生产线于年月投产,当年生产水泥熟料Yt,年万t,年Yt。

我公司ooo升润滑,水冷,风冷系统,各检测点的压力温度流量,各管路阀门的开度,并熟知现场中控机械装置自身三者之间的差距,掌握PC系统的控制,连锁关系,能够用运行曲线趋势图掌握设备的运行状况。中控操作员对某个参数变化将引起产品质量发生多大的变化要心中有数,并能采输送能力t/h;喂料量~4Vh,入磨物料≤into的占%,入磨物料Jm)-≤%,出磨物料水分≤.%,成品细度.8mm方孔筛筛余1%-%,出磨气体温度≤9℃,出磨气体量≥II沛;喷K11~mm。.烧成系统我公司烧成系统主机设备的配置如下:回转窑①mm.x取行之有效的措施以免不合格品的产生,必要时可牺牲产量。

一个优秀的中控操作员既能使系统在稳定的平衡点运行,又能通过有预见性的操作避免大的波动,达到产量与质量的平衡。

水泥生产线

--r/min¥主电机kW,设计产量Vd,实际toni,运行产量Vd;分解炉TStr炉,炉径①万方数据 年第期No.琚瑞喜:新型干法水泥熟料生产线中控操作的实践中控德作预燃室①①900toni×l双系列级悬浮预热器,C。

出磨风压~Pa左右,入磨风压一Pa左右,入磨风速喷嘴环处达到..喂料量m/s,mmx,G①600mm×,辞中mm×,C?oramx,白①6咖×j液压推m×7m,水平段.6m×.8ml高00动式篦冷机TC-08,篦床面积8rnl三次风管倾斜段0.7出磨风速0m/s,避免出磨管道水平布置防止积料。kW,9万时^l,kPa,窑头排风机Y.-×7—1NO..F,kW,该立磨属料床式粉磨,磨辊压力大,双重挤压,压力油缸属单行程拉力式,磨辊能压而不能抬,这要求连续稳定喂料,且不能有金属等异物,否则,磨机不能安全高效运行。表年月日入磨原料的水分含量和粒度原料名称石灰石砂岩铁矿石高铝土水分含最(%).~.o.~D.-~.o万耐ml窑尾排风机Y_×-NO.F,kW,万耐/ll,.kPa;窑头燃烧器是四风道燃烧器,.~t/h(max)l窑尾燃烧器是三风道燃烧器,.~t/h(max)。煤粉制备系统rran,烘开.仓rran,粗磨仓蜘耥nma,主电机kWl设计台时t/h,实际运行台,寸Vh;布袋收尘器,A=I.生料制备系统..启磨rn。煤磨系全风扫式球磨机,其配置为:磨机入磨粒度(mm)≤《<≤此粒度所占比例(%)9090902各环节的操作方法及经验该立磨设计台时3-t/h,实际运行台时~讹,除满足5们水泥熟料回转窑生产外,每天都能在用电高峰期停磨避峰h。所以在运行中只要合理地调整各相关运行参数,稳定喂料量,控制入磨物料粒度水分及磨内的喷水量,尽量提高人磨物料的均匀性,稳定料层厚度,调整好磨辊压力,磨机将会安全平稳地运行。

辅机的组启动(生料均化库库顶收尘器,入库斜槽风机,入库输送提升机长斜槽风机,磨机减速机润滑站,主电机和循环风机油站,液压站,旋风筒下分格轮,密封风机,回转下料器,循环提升机,选粉机,循环风机等)需要lmin,磨机启动立磨出磨风温<℃,否则,软联接受损,旋风筒下分格轮受热膨胀卡停,料层不稳。为此,我们控制入磨风温在-℃之间,喷水量mⅦ,出磨风温℃左右,磨机正常运行时为了确保人磨风温,停止增湿塔喷水。

水泥熟料

辅传电机运行时间为S,此时间内可以调节各系统阀门开度,将循环风机进出口阀门开至%,同时将入窑尾袋收尘器短路阀门关至,循环风阀门开至%,让窑尾废气全部从磨内通过。

阀门调节后,辅传电机仍有运行时间,后来,我们将辅传电机运行时间从s改成s后主电机运行,且配料站给料机和入启磨后,根据料层厚度辊压从bar加至正常运行的理想压力。

..风量调节该磨机设计有外循环提升机,00%-00%循环率,出磨后的物料再次人磨,合理地调节了物料的颗粒级配,挡料环的高度(40mm)是确保料层厚度的主要因素,料层过厚会出现过粉磨现象,过薄会引起磨机振动,操作中料层控制在mm-mrn。磨机运转正常后,若有多余风量,调节人袋收尘器短路阀门开度将其排入收尘器;若风量不足,可以掺入部分冷风(在确保人磨风温的前提下),调节袋收尘器出口风机阀门开进磨风温-℃,除满足烘干物料外,喷万方数据 年期No.5《新世纪水泥导报》CementGuideforNewEpoch●●中控耱作水量可以控制出磨风温。喷水量小,磨盘上形不成较好的料垫,磨机不能安全运行,出磨风温过高,反之,料层过厚,出磨风温低,出磨气体流动性差,压差过高。

风速不变时,选粉机转速越快,通过的物料压差是磨机进口压力与出口压力之差,新型干法水泥熟料生产线中控操作的实践反映了磨腔内循环物料量与磨机动态平衡,过低,喂料量小于出料量;过高,则喂料量大于出料量。磨机设置外循环和内循环,外循环量小则增加喷口环处风量,足够的风量将物料带入选粉机内,导致内循环增大,压差增高。

外循环料一般都是初磨后的物料,和混和料一同入磨可以调节入磨物料的颗粒级配,所以外循环量小会降低粉磨效率,反之外循环过大,也会影响粉磨效率。图选粉机结构示意图.出磨管道;.出磨管道人孔门,孓选粉机转子与磨机壳体密封处;-选粉机壳体;一选粉机轴承干油站,每选粉机锥体;-选粉机轴承;&入选粉机人孔门,_选粉机导向叶片;lm选粉机导向叶片调节销;一选粉机立轴..0循环提升机负荷增大的几种情况磨机刚启动后,因研磨压力(bar)达不到负荷要求,刚入磨的物料粉碎性差,外循环量相直径越小,产品细度越细,内循环大,降低了产量,浪费能源,影响压差的控制。磨机提升侧和电机侧中间喷口环上某一盖板脱落,风量不变,增加了通风横截面,降低了风速,<m/s,物料不能被高速风带起,增加了外%。

但是,生产过程中,我们发现有时单用调节选粉机转速这个方法不能够完成控制指标,这里面既有设备方面的问题,也有操作方面的问题。选粉机角度可调导向叶片的位置,根据各地原料的性质磨机产量通风量等因素来调节其角度,—般不予调节,我公司定为。

出磨外循环量减小,循环提升机电流增高(~A)后稳定,经检查,发现提升机出磨溜子或入磨溜子内堵一异物,缩小了溜子的横截面,部分物料循环在提升机内。调节选粉机转速<r/min或>r/min,生料细度.8mm#孑L筛筛余都会相应>.o%或<.%。..磨机振动喷水量小,磨盘上形不成较好料垫;给料量少时,料层薄,给料量大时,磨辊埋在料层内;磨内进铁块或异物都会引起磨机振动,振动值一般控制磨机工况稳定的情况下,压差≤差≥Pa,相对偏低,选粉机转速增力-r/rainl相反,压Pa,选粉机转速减dq-r/min;这时,生料细度都能控制在.8删n方孔筛筛余≤6.O%。

万方数据 年第期No.琚瑞喜:新型干法水泥熟料生产线中控操作的实践中控德伟原料有离析料块集中下料时,磨机工况稳定,使压差在取消外排料系统。

磨机停车后,循环提升机出料翻板自动打外排,一次外排混合料平均t,外排混合料的运输不仅增加成本,与原料配用新型干法水泥熟料生产线中控操作的实践还影响配料的稳定性。经过实践,每次停磨前mill降低喂料(原料从配料站到入磨需S),停磨后,提升机外排料进入磨内,下次开磨时,磨机负荷外循环量均能达到设计要求。后来我们在入磨皮带上又增加了一台圆盘式除铁器,实行双重除铁,并取消了自动外排设施,同样杜绝了入磨皮带外排料问题。Pa的情况下,选粉机转速也应该增~加~r/rain,压差控制在Pa;原料有r/min,细碎料集中下料时,选粉机转速减/Jq-压差控制在7~Pa,这两种情况都能确保生料细度控制在O.mm方孔筛筛余≤.%。当磨机工况变化,限台时时,产量4t/h以下,压差控制在≤~Pa以下,选粉机转速增加r/min,生料细度O.mm方孔筛筛佘仍然≥.%。这时说明相对磨机产量工况,循环风机拉风量偏大,应该将循环风机进口阀门开度由%关小至%,循环风机负荷由A降至1降至一.A(循环风Pa机进相机进相状态),循环风机进口压力由一nⅡII方孔筛筛余≤.%。

衬板式入磨溜子改成了同弧度立筋凹槽式人磨溜子,凹槽内有一定的物料,实现了入磨物料在溜子上料磨料,避免了因入磨溜子磨透,部分人磨物料直接落入磨盘下腔,增大外循环量的现象。减少磨机壳体磨损,磨腔内风料流动时对磨也是说有哪高空隙,产生短路风,部分生料没有经过选粉机选粉直接出磨,所以,出现了选粉机转速越高,生料细度越粗的现象,我们用mm宽扁铁将选粉机转子外圈上沿补焊了一圈,将其空隙消除,结果发现磨机在原来台时辊压风量一样的机壳体特别是选粉机壳体(没有衬板)磨损很大,经常因壳体磨透漏风。..3系统漏风磨机简体进出口管道等处漏风,新型干法水泥熟料生产线中控操作的实践不仅恶化磨机工况,新型干法水泥熟料生产线中控操作的实践还加重风机负荷,浪费能源,百害而无一利,所以应该经常检查管道软联接有无破损磨机筒体有无磨损,一经发现及时处理,尽力减少系统漏风。..回灰系统停磨后应迅速关闭热风阀,全开入窑尾收尘器风阀,并及时将增湿塔喷水,确保其出口温度控制回灰系统一般在窑投料后开启。

如果增湿塔喷水全开(回水阀门全关),窑尾收尘器入口温度超过℃,应迅速打开窑尾收尘器进口冷风阀,保证其入口温度。..立磨系统改进4增湿塔的作用是对出预热器的含尘废气进万方数据 008年第期No.008《新世纪水泥导报》CementGuideforNewEpoch中控耱作行增湿降温,降低废气中粉尘的浓度,提高收尘器的收尘效率。出口废气温度为~℃,.出增湿塔气体温度一般控制在-℃,确保窑尾布袋收尘器安全运行。

实际生产操作中,不仅要控制喷水量,新型干法水泥熟料生产线中控操作的实践还要经常检查喷嘴的雾化情况,这项工作当预热器出口无负压时入窑分格轮和气动插板阀必须关闭,以免热空气烧坏斜槽透气层和提升机钢丝胶带,达到保护设备的目的。一般情况下,在窑点火升温或窑停止喂料的气动阀,删PtDN到手动,将电动流量阀调至“”,同时停止两台罗茨风机,关闭充气箱。紧急情况下止料可以直接关闭冲板流量计期间,增湿塔不喷水,也不必开除尘器,因为此时系统中粉尘量不大,更重要的是在匕述两种隋况下,煤燃烧不稳定。但投料后,当预热器出口废气温度达℃以上时,增湿塔应该投入运行,对预热器废气进行增湿降温,确保入窑尾布袋收尘器温度在~℃。如果仓重超出设定值上限,多半是电动流量阀故障,这种情况是相当危险的,应立通知巡检工减小该下料嘴手动插板阀开度,同时通知电工修复。如果仓重超过t,则应现场关闭增湿塔回灰要达到不外排的目的,喷水系统与高温风机拉风的配合很重要。

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