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硫磺生产新法

添加时间:2015/05/04 页面更新:2024/05/14 关键词:硫磺生产, 新法生产

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该技术在不改变硫铁矿制酸生产装置和工艺的情况下,利用原有设备焙烧颗粒硫磺生产硫酸,投资少,成本低,催化剂寿命长,污染小,生产系统无废渣外排,污水无砷氟等有害杂质。用这种方法,操作者不仅常被泄出的刺激性很强的烟雾熏得眼鼻喉十分难受;而且硫磺生产新法还常会由于药物剂量,熏的时间难于掌握准确,重则产生药害,轻则熏不死蜂瞒,蜡螟等。其具体做法如下在巢箱里安放一个~瓦的电炉,把研细的硫磺,按要求的剂量,均匀地撒在电炉丝上,再把装有待熏巢脾的继箱一一放在巢箱上,盖好覆布和大盖,用稀泥糊严箱缝,然后接通电源,掌握好时间断电可。如果被熏的是子脾,通电二三分钟断电并打开箱盖,揭去覆布,敞开数分钟,散尽烟雾,可把子脾逐一返回到蜂巢里;如果是消毒灭菌治蜡螟,那么断电后,可再熏数十分钟或数小时。关键词:焦化厂,脱硫工艺,优化中国是世界上的煤炭生产和消费国,大气环境中排放的SO%来自于燃煤。煤的燃烧排放了大量的SO,是造成大气污染的污染源,由此带来了严重的大气污染和酸雨问题,已成为制约和影响我国国民经济和社会持续发展的一个重要因。HPF法脱硫工艺的理论基础以氨为碱源,HPF为催化剂的焦炉煤气脱硫新工艺,硫磺生产新法涉及液相催化氧化反应。在吸收HS的过程中,可以不外加纯碱,仅靠煤气中自身的氨作为碱源,适当补充部分氨,可以对煤气中的HSHCN等进行较完全的吸收。

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在再生过程中,吸收液中的NHCN在HPF催化剂的催化作用下,被氧化成单体硫,从而使吸收液得到再生循环使用。HPF法脱硫工艺流程从鼓风工段来的约~℃左右的煤气,首先进入直冷式预冷塔,在此用3℃的循环水直接冷却到℃左右,然后进入轻瓷填料脱硫塔,与塔顶喷淋的脱硫液逆向接触,煤气中的HSHCN等被脱硫液吸收后,煤气由脱硫塔顶部排出,进入硫铵工段。

从脱硫塔底流出的脱硫液,由循环泵经预混喷嘴送入再生塔;在再生塔底部经预混喷嘴鼓入压缩空气,使溶液在塔内得以再生,再生后的脱硫清液于塔顶部经液位调节器自流回脱硫塔循环喷洒,上浮于再生塔扩大部分的硫磺泡沫利用位差自流入硫泡沫槽,硫泡沫经泡沫泵送进熔硫釜,经数次加热脱水,再进一步加热熔融,熔融硫磺放入硫磺冷却盘,冷却后装袋外销。从鼓冷装置来的剩余氨水经废水氨水换热器换热,预热后的剩余氨水由蒸氨塔上部进入蒸氨塔,塔底通入直接蒸汽进行蒸馏,塔顶蒸出的氨汽,经塔顶分缩器分缩成~℃的氨气进入预冷塔前的煤气中去。塔底的废水经交通阀进入闪蒸室闪蒸,进一步降低废水中的含氨量,降低蒸汽耗量,其蒸氨废水由废水泵,经废水冷却器冷却后送至脱酚处理。为了降低剩余氨水中固定铵的含量,在原料氨水的进料口处加入一定量的NaOH溶液,以分解剩余氨水中的固定铵盐。影响脱硫效率因素分析HPF法是以氨为碱源的脱硫工艺,脱硫液中挥发氨含量维持一定水平是很有必要的,该厂挥发氨的质量浓度一般控制在g/L以上。

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但由于脱硫的再生过程是放热反应,反应释放的热量会导致脱硫液温度升高,从而造成氨的挥发,降低脱硫液中挥发氨含量。HPF法脱硫过程不可避免会产生(NH)SONHCNS等盐类,这些副盐除部分在熔硫过程中流失外,大部分在脱硫废液中积累,一方面盐类的产生会消耗部分氨;另一方面当其积累到一定浓度时,会降低脱硫过程中催化反应速度,从而影响脱硫效率。当脱硫液中副盐含量较低时,脱硫效率保持在一个较高的水平,但当其含量大于g/l后,脱硫效率开始下降,尤其在副盐含量接近g/l时,脱硫效率急剧下降。HPF法脱硫是以氨作碱源,以PDS和对苯二酚作催化剂的脱硫工艺,脱硫液中催化剂浓度高低将直接影响催化反应速度,从而影响脱硫效率。在系统运行过程中,由于工艺条件不同,对催化剂的需求量有所不同,保持和稳定脱硫液中的催化剂浓度,对稳定脱硫效率起着致关重要的作用。当PDS浓度在-ppm,对苯二酚浓度在-g/L时,脱硫效率将稳定在一个较高的水平。

同时,再生空气量的大小也会影响硫泡沫的浮选效果,有效的控制脱硫液中的悬浮硫含量,降低脱硫塔堵塔的可能性。从实际生产情况来看,再生塔空气鼓风强度须控制在~lm/mh,效果较理想,而且再生空气量的调节幅度不易过大。

HPF法脱硫工艺是以氨作碱源,以PDS和对苯二酚作催化剂的脱硫方法,在脱硫过程中主要依靠煤气中的氨去吸收硫化氢。对于含硫化氢较高的煤气,由于其氨含量是相对稳定的,因此,要保证有效脱除煤气中的硫化氢,必须提高煤气中的氨含量。工艺的改进与优化.1脱硫塔前煤气温度的控制煤气在进入脱硫塔之前,首先要经预冷塔进行冷却,使煤气温度从~℃冷却至~℃。从焦炉引出的焦炉煤气在经过初冷器和电捕焦油器后,脱除了大部分的焦油和萘等杂质,但仍含有少量的各类杂质,当冷却水直接与煤气接触时,煤气中的部分杂质则不可避免的被吸收下来,并不断在冷却水中沉积。同时,为提高煤气中的氨硫比,该工艺硫磺生产新法还将蒸氨产生的氨气在预冷塔内兑入煤气中,而要保持煤气中的氨硫比,必须维持预冷塔内有一个稳定的氨环境。因此,经过长时间的实践,采用每周用剩余氨水对预冷水进行彻底置换的操作方式,这样既保证了预冷水水质的稳定,也维持了预冷塔中的氨环境。

降低煤气中的杂质含量煤气净化系统投产初期,初冷器和电捕焦油器运行不稳定,因此煤气中焦油和萘含量分别高达mg/m和g/m以上。提高煤气中的氨硫比由于HPF脱硫工艺是利用煤气中的氨作碱源,因此,煤气中氨含量的高低将直接影响脱硫的吸收效率。而CG焦化厂又地处我国西南地区,该地区炼焦煤含硫都较高,这导致该焦化厂的焦炉煤气含硫长期居高不下,有时甚至达到g/m。

从鼓冷装置来的剩余氨水经废水氨水换热器换热,预热后的剩余氨水由蒸氨塔上部进入蒸氨塔,塔底通入直接蒸汽进行汽提,塔顶蒸出的氨汽,经塔顶分缩器冷却成氨汽进入预冷塔前的煤气中去。为了降低剩余氨水中固定铵的含量,在氨水进口处用碱液泵泵送一定量的NaOH溶液,以分解剩余氨水中的固定铵。脱硫反应温度的控制HPF脱硫的再生反应是一个放热的过程,因此,在脱硫过程中脱硫温度会随着再生反应的加快而升高。

为使脱硫反应温度稳定在~℃,CG焦化厂从以下几个方面进行了控制:调节预冷塔的制冷水量,将预冷塔后的煤气温度控制在~℃。针对重庆夏天气温较高的情况,增设了一套冷却装置,将部分脱硫液引出进行冷却,以达到降低脱硫液温度的目的。每天置换约~0吨脱硫废液,并用软水补充,以达到将脱硫液中的副盐含量控制在50g/l以下的目的。

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